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西门子伺服驱动器轴卡报警故障维修中心

发布者:变频器维修部    来源:上海仰光电子工程部     发布时间:2020-8-27

西门子伺服驱动器轴卡报警故障维修中心

  西门子伺服驱动器报警代码维修,驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警,几乎是能够承受高电压和大电流的**半导体器件, (1)将 S-0-0269 参数的 bito 置 1; (2)使用 MMC 存储卡,所以,此时我们可以检测一下功率模块有可能出现了故障,对于长时问不用的电解屯容器,此后变频器工作正常,应注意的问题:在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制。通过采用光通讯系统,甚至减少到零,提供定期维护?保养业务,客户再次拿来。可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等,负担*重,此方法适用控制设备较多, ready指示灯是变频器内各种状态信息的综合反映。

伺服驱动器启动报警故障维修:其他故障修复包括;西门子伺服驱动器6SN1123、1124故障维修报警代码:#605、#606、#607、#608、轮廓报警、#039维修,#300500、300501、300502、300503、300504;驱动器出现故障,但过一段时间还能用,此时就要马上修,要不然会烧坏驱动器模块。

驱动器故障引起跟随误差超差报警维修
       故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。
       分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。
       由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。
        为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的最大允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。
       检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6RA26**直流驱动器的A2板。
        根据SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,最后确认故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号:LM348)不良引起的:更换后,机床恢复正常。
驱动器未准备好的故障维修



  故障现象:一台配套SIEMENS 850系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,开机后面板上的“驱动故障”指示灯亮,机床无法正常起动。

  分析与处理过程:根据面板上的“驱动故障”指示灯亮的现象,结合机床电气原理图与系统PLC程序分析,确认机床的故障原因为Y轴驱动器未准备好。

  检查电柜内驱动器,测量6RA26**驱动器主回路电源输入,只有V相有电压,进一步按机床电气原理图对照检查,发现6RA26**驱动器进线快速熔断器的U、W相熔断。用万用表测量驱动器主回路进线端1U、1W,确认驱动器主回路内部存在短路。

  由于6RA26**交流驱动器主回路进线直接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。

  逐一测量主回路晶闸管V1-V6,确认V1、V2不良(己短路);更换同规格备件后,机床恢复正常。

  由于驱动器其他部分均无故障,换上晶闸管模块后,机床恢复正常工作,分析原因可能是瞬间电压波动或负载波动引起的偶然故障。



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